一、項目背景
鎮(zhèn)海煉化四硫磺主風機K101A/B采用的是離心式鼓風機,該設備為硫磺裝置酸性氣反應爐和焚燒爐燃燒提供空氣,是硫磺裝置十分重要的設備。由于離心式鼓風機具有喘振特性,喘振對鼓風機具有破壞性,一旦發(fā)生,后果嚴重,輕則影響裝置平穩(wěn)運行,重則損壞鼓風機。

二、問題分析
以主風機K101A控制方案為例進行分析:
主風機入口流量計以往選用均速管流量計(流量計配單臺微差壓變送器), 由于主風機出口直管段很短,流態(tài)不穩(wěn),流量計測量嚴重失準,出現(xiàn)已進入喘振控制線的數(shù)據(jù)但顯示并未進入喘振區(qū),導致防喘振難以控制,為此經(jīng)常發(fā)生喘振現(xiàn)象,一但喘振發(fā)生就會發(fā)生刺耳的“吼叫”聲,易造成主風機葉片和轉(zhuǎn)子、密封件和附屬精密儀表損壞,甚至燒壞軸瓦。與此同時,由于流量測量值波動過大且過于頻繁,導致控制系統(tǒng)對主風機出口調(diào)節(jié)閥輸出波動大,造成主風機工作點偏移量較大,使主風機無法穩(wěn)定運行,在安全區(qū)和喘振區(qū)頻繁切換,導致防喘振閥、變頻器等設備的超負荷運行,甚至損壞。

經(jīng)過現(xiàn)場檢查和核算,發(fā)現(xiàn)由于流量計安裝位置管道的直管段長度不足,氣壓機入口氣流呈湍流狀態(tài),而均速管流量計無法準確測量湍流狀態(tài)的氣體流量,從而導致輸出了錯誤且波動劇烈的信號,對日常運營產(chǎn)生了負面影響。經(jīng)過與業(yè)主單位儀表中心反復論證和比對,證實常規(guī)均速管流量計無法準確測量主風機入口流量。

三、解決方案
畢托巴公司采用“三取中值 ”的技術(shù)創(chuàng)新方案,尤其是針對主風機出入口直管段太短等復雜問題,畢托巴公司前期做了大量論證工作,制定了詳細的施工方案,同時順利完成了畢托巴流量裝置安裝工作。在試運行調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的準確性已經(jīng)得到了一定保證,但是測量數(shù)據(jù)波動仍較大,即使做了差壓濾波、增大阻尼系數(shù)、現(xiàn)場檢漏等多種措施都未有效解決波動問題。針對出現(xiàn)的新難題,畢托巴公司與業(yè)主單位儀表中心反復分析原因,制定了詳細的技術(shù)攻關(guān)方案,經(jīng)過半個月現(xiàn)場調(diào)試,尋找相對穩(wěn)定的流場位置點,經(jīng)過現(xiàn)場反復摸索,根據(jù)管道流場分布系數(shù),修正后有效解決了數(shù)據(jù)波動的問題。正式投用后,流量波動在1500Nm³/h以內(nèi),DCS顯示的曲線波動情況,完全達到工藝控制要求,詳見調(diào)試前后實際流量趨勢圖。


四、結(jié)論
在防喘振控制方案中,出口溫度、入口溫度、出口壓力、入口壓力、流量等均為重要參數(shù),而流量的準確測量是重中之重,特別是在直管段很短的大口徑管道中的流量準確測量堪稱技術(shù)“瓶頸”。 畢托巴公司采用設計創(chuàng)新、技術(shù)先進且用于航空領(lǐng)域的專利技術(shù)設計的流量測量方案,在復雜工況條件下,仍確保了流量的準確度和穩(wěn)定性,為主風機更精確的運行在喘振線附近的安全區(qū)域提供了測控保障,為特大型煉化企業(yè)的動設備安全運行和裝置平穩(wěn)生產(chǎn)創(chuàng)造了必要的條件。